對某水煤氣換熱器內換熱管在短期失效的原因進行分析,從宏觀表面和腐蝕層的化學分析可知,腐蝕物中主要是氧化鐵和碳酸鈣。分析其原因,主要是殼程中的循環水處理處于開放狀態,導致水內部含氧量以及無機鹽超標,在高溫下容易與金屬管壁作用,發生腐蝕現象。針對上述問題,分別從換熱器和循環水處理兩方面提出相應措施。并在日常管理中實行實時監控,且進行定期清洗。

換熱器是大型壓縮機機組中不可缺少的換熱裝置,它的高效運行是壓縮機機組正常運行的必要條件,也是壓縮器內工藝氣體的溫度在安全范圍內的保證。在設計范圍內,換熱器的換熱效率和壽命與多種因素密切相關。其中,換熱管內外介質的組成對換熱管束的腐蝕有顯著的影響。

某煉化公司一臺水煤氣壓縮機換熱器,管內介質為水煤氣,管外介質為循環水。換熱器殼程溫度在30℃~120℃,管程工作溫度在20℃~40℃,工作壓力在0.2MPa~1.2MPa。該換熱器的換熱管管束在短期內(<6個月)便發生泄漏。導致泄漏的原因很多,本文從多方面分析泄漏的原因。在分析的基礎上,對介質的組成、換熱管束的清洗以及后續的實時檢測提出相應的措施,以保證換熱器工作效率及使用壽命。

1工藝分析

該換熱器管束材料為20號鋼,管程與殼程內介質分別為水煤氣和循環水。管內介質組成及循環水指標如表1和表2所示。

2泄漏原因分析

.1宏觀形貌

取泄漏管束中的一段進行分析,如圖1所示。從圖1中可以看出,換熱管內外部銹蝕嚴重,有泄漏孔出現。換熱管外部有黃色的銹跡,管內部的顏色相對較深,黑色銹跡。此外,還有許多點蝕坑出現。將腐蝕層外側黃色銹跡除去后發現內側呈黑色。說明除了在換熱管外部有大量的氧化亞鐵存在外,其里層已經被深度氧化成氧化鐵。

.2腐蝕物成分分析

對換熱管腐蝕層成分進行分析,具體數據如第155頁表3所示。從第155頁表4的20號鋼中元素的標準含量對比可以看出,腐蝕層中含有大量的O、Fe、C、Cl以及少量的Ca和Mg存在。這說明腐蝕層具有大量的氧化鐵和氧化亞鐵存在。與圖1中所觀測的外觀形貌相對應,即,氧化亞鐵呈現出黃褐色,氧化鐵則呈現出黑色。Si的含量符合20號鋼標準的規定;Ca離子以碳酸鈣和硅酸鈣的形式存在;Mg離子的存在加速管道的結垢;除此以外,大量Cl元素的存在加速了對20號鋼材電腐蝕。

.3金相分析

圖2所示為原管管壁和除銹后管壁的金相圖。從圖2a)中可以看出,20鋼管經過冷拔后,基材呈帶狀,白色的為拉伸的鐵素體,拉伸方向沿管子縱向方向;黑色的為珠光體。對比圖2b)和圖2a),除銹拋光后的金相組織沒有發生改變。由此可以判斷,該換熱管的基材符合標準,不是造成泄漏的原因。

通過宏觀形貌、微觀形貌以及腐蝕層的化學元素分析可知,管束內外表面均發生了腐蝕,且外表面的腐蝕厚度大于內表面的腐蝕厚度,泄漏孔由外表面穿向內表面。主要原因是循環水中存在較高的O含量,Cl、Ca和Mg離子的含量也超標。而在實際生產中,該循環水處理為開放式,水中含有大量的O2存在。換熱設備在高溫高壓下工作,由于換熱管與介質的導熱系數不一致,因此在換熱管附近的介質形成溫度梯度,在溫度梯度的作用下,溶解的O2被源源不斷地帶入到管壁,與其接觸并作用,這是導致換熱管束在短期內就產生嚴重泄漏的主要原因。此外,循環水中無機鹽離子的存在,對換熱管起到腐蝕作用。

3解決方案

由上述分析可知,循環水水質是造成腐蝕的主要原因。腐蝕不僅降低換熱效率,而且大大縮短了換熱器使用壽命。因此,從兩方面對換熱器進行處理。首先給換熱器除銹,然后對循環水進行處理。

1)更換和清洗換熱管

首先對該換熱管束進行整體排查,將泄漏的管進行更換。然后對換熱器進行整體化學清洗。在化學清洗前,根據腐蝕的情況確定清洗方案如下:酸洗除銹———預膜形成金屬保護膜。此外,對開放式的水處理改用封閉式的處理方式。避免水處理中含氧量的增加。

2)循環水處理

在給換熱器清洗和預膜后,還應該對循環水進行處理。為了節約水資源,根據循環水水質,篩選出適用性強的高效緩蝕阻垢劑添加到其中。目前,水處理采用的有機阻垢劑有膦酸類阻垢劑、羧酸類阻垢劑、膦酸羧酸類阻垢劑等。最常用的阻垢劑是按照一定配比的膦羧酸、聚羧酸和含磺酸鹽共聚物組成的復合緩蝕阻垢劑。這些有機酸對金屬表面形成的保護膜起到保護作用,同時對循環水中的碳酸鈣等均有良好的螯合分散和晶格畸變作用。

3)循環水日常管理

循環水管理素有“三分藥劑,七分管理”之說。在循環水正常運行后,在升溫、蒸發和冷卻的過程中,水質會發生變化。因此,日常運行主要根據水質變化情況進行及時調整,每天定時分析和上報。

與此同時,還要對容器的腐蝕速度和結垢進行測定。將一定規格的金屬掛片安裝在循環水出口管線上的引出管中,一個月后取出稱重。根據掛片的失重情況,可判斷腐蝕速度。根據《工業循環水冷卻水處理設計規范》(GN50050-2007)規定,冷熱設備碳鋼管關閉的腐蝕速度<0.075mm/a。采用監測換熱器法,模擬換熱器的操作條件,用飽和蒸汽作介質。運行一個月后取下測算腐蝕率和黏附速率,污垢熱阻反映結構情況。要求達到《工業循環水冷卻水處理設計規范》(GN50050-2007)規定:換熱設備水側管壁的年污垢熱阻<3.44×10-4m2·k/w;水面污垢沉積速率≤20mg/cm2·月。

4結語

通過上述分析可知,本文中換熱管材質合格,造成換熱管束短時期失效的主要原因是循環水水質的問題。因此,針對該問題提出了解決方案。首先對腐蝕嚴重的換熱管清洗。其次,對循環水水質進行阻垢緩蝕處理。在正常運行后,分別對換熱管的腐蝕和循環水的水質進行監控。保證換熱器在設計工況下進行運行的同時,定期進行清洗以使換熱器達到高效換熱并延長使用壽命。